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“今年虽然市场环境不好,但是我们全员拓市场,搞创新,勤降本,职工收入、福利都有所提高。”7月21日,说起今年的生产经营情况,石化机械钢管分公司高频焊管厂副厂长刘科说。
年面对油价波动频繁、疫情影响、市场变化等严峻经营形势,石化机械钢管分公司高频焊管厂精准把控节奏,在优化运行、技术创新、降本减费等工作全面发力,89名员工勇毅担当,实现管理效率和经营效率“双提升”,员工收入和企业效益“双提升”。
技术革新促效益
“目前活儿是有的干,但是经营压力依然沉重,我们要出新招,从创新产品上拓宽路子,我们能生产小口径、薄壁厚的钢管,也要能生产大口径、厚壁厚的钢管。”这个课题成了大家共同奋斗的新目标。
石化机械钢管分公司高频焊管厂坚持以用户为中心,围绕项目技术需求和市场发展需要,大力开展高频焊管制造关键技术研究,填补低温、小厚径比高频焊管技术空白,促进均衡生产。
面对高钢级大壁厚和小厚径比钢管产品需求,精心开展试生产工作,组织开展工艺技术攻关,在关键设备能力和工艺上都做了优化升级。同时安排具有丰富生产经验的员工规范操作、跟踪处理突发情况,从钢板进成型器开始,做好成型、焊接和热处理工艺参数的优化调整工作。克服高钢级大壁厚钢管轧制变形不充分、管壁过厚热处理不充分、小厚径比钢管容易产生板边褶皱等难题,确保每一次试制工作都取得成功,保障为国内外各管线项目建设的用管供给。
成立“头脑风暴”课题组,开展“揭榜挂帅”攻关机制,集中力量攻克技术难题,最大限度激励攻关人才,带动全员迅速掀起攻坚克难热潮。先后完成高频整流控制柜的星三角侧阻容吸收装置改善,解决高频焊机长期振荡保护难题;重点研究倒棱机内仿形径向浮动切削设计以及钝边刀架控调技术,彻底解决高频焊管管端不平、切斜超标等外反馈问题。
目前,高频焊管厂已实现高频焊管最大口径φmm钢管批量生产,并建立了生产线极限管径生产工艺数据库;完成DN×13QD钢管试制,各项参数符合工艺要求,获得发明专利1项,实用新型专利1项,通过技术创新,取得新的效益增长点。
精益管理增效益
“陈工,这个问题我们只要注意一点,或者让精整岗位修磨一下就可以!”维修电工主任技师陈志强严肃地说:“千万不能这么想,精益生产就是减少不必要的浪费,凡是增加工作量,就是人工、物料的浪费,我们就要想办法解决,还要花最少的钱办更多的事儿。”
发动全员参与,层层传递效益压力,坚持过紧日子抓降本减费。持续开展精益管理,用精益管理创效益,引导全员
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